日前,宝通钢铁热轧厂通过对倍尺剪后辊道进行改造,热停时间减少近一半,备件维修费用也大幅下降。
螺纹钢产线从3号飞剪至冷库段辊道由变频器和45台电机组成。由于工作环境温度高,变频器反应灵敏,这段辊道的跳电故障占热轧设备故障时间近20%,且其故障点难以判断,造成轧废。
今年下半年,以公司最佳实践者活动为契机,热轧厂设备技术人员群策群力,从故障产生的原因出发,一一制订措施。针对电机工作环境温度高的状况,采取了风冷加水冷的方式把辊道及电机的温度下降了20多度;针对变频器跳电会造成整段辊道不运行的问题,增加了一台变频器,相邻的电机由不同变频器控制,使螺纹钢能顺利到达冷床,不会产生热停工。改造完毕后,螺纹钢生产热停时间大幅下降,电机备件采购修复费用下降30%,定修从原来每次更换5台电机减少到现在的2台,预计全年可节约费用34万元。